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汽車底盤常見故障分析

作者: 汽配人網(wǎng) 發(fā)表于: 2009-08-20

1、傳動軸不平衡的判斷及排除

  車輛傳動軸的不平衡,在行駛中會出現(xiàn)一種周期性的聲響,行駛速度越快,響聲越大。嚴(yán)重時,能使車身發(fā)抖,駕駛室振動,手握方向盤有麻木的感覺。由于車身發(fā)抖,會造成車輛各部機件的松動,導(dǎo)致事故。駕駛室振動,嚴(yán)重的會造成焊點開裂。
造成車輛振抖的原因有:
 ?。?)傳動軸彎曲;
 ?。?)傳動軸的凸緣和軸管焊接時位置歪斜;
 ?。?)中間支承固定螺栓松動;
  (4)中間支承軸承位置偏斜;
  (5)萬向節(jié)損壞,安裝不合要求;
 ?。?)傳動軸上原平衡塊脫落。
  傳動軸不平衡,危及安全行車。如果出現(xiàn)傳動軸不平衡的故障,可以采用下述方法判斷:
  將車前輪用墊木塞緊,用千斤頂起車一側(cè)的中、后驅(qū)動橋;將發(fā)動機發(fā)動,掛上高速檔,觀查傳動軸擺振情況。觀查中注意轉(zhuǎn)速下降時,若擺振明顯增大,說明傳動軸彎曲或凸緣歪斜。
  傳動軸彎曲都是軸管彎曲,大部分是由于汽車超載造成的。運煤車輛由于超載、超掛,傳動軸彎曲、斷裂的故障發(fā)生較多。如有的車再加上掛車?yán)\60多噸煤炭,傳動軸由于超載、超掛損壞嚴(yán)重。盡管加固了傳動軸中間支承,又加強了凸緣叉的強度,但仍出現(xiàn)斷裂損壞的故障。
  更換傳動軸部件,校直后,應(yīng)進行平衡檢查,不平衡量應(yīng)合乎標(biāo)準(zhǔn)要求。萬向節(jié)叉及傳動軸吊架的技術(shù)狀況也應(yīng)做詳細(xì)的檢查,如因安裝不合要求,十字軸及滾柱損壞引起松曠、振動,也會使傳動軸失去平 衡。

2、傳動軸中間支承損壞的故障分析

  當(dāng)汽車行駛時,發(fā)出“嗚,嗚”的響聲,車速越快,聲音越大,即為中間支承損壞故障。上述故障具體講是傳動軸中間支承軸承故障,并發(fā)出異響。如果汽車在起步時,有“格楞,格楞”的響聲,并有振動感,是中間支承不正,固定螺栓松動、脫落,應(yīng)及時進行檢修。
  檢查的辦法是將車停在平坦的場地上,將車掛空檔,用手扭動傳動軸,如果阻力很大,應(yīng)檢查傳動軸中間支承固定螺栓的緊固情況及中間軸承的位置。如果轉(zhuǎn)動傳動軸覺得松曠,應(yīng)檢查吊架的中間軸承和橡膠套。軸承缺油應(yīng)加注潤滑脂,橡膠套損壞應(yīng)更換。傳動軸中間支承損壞主要有以下原因:
  (1)潤滑脂不足,造成軸承磨損過甚而損壞。
  (2)軸承制造安裝質(zhì)量問題,如軸承安裝不正,偏斜。
  (3)支架固定螺栓松動,或固定螺栓松緊不一致。
  (4)傳動軸彎曲變形,造成不平衡,引起振動造成傳動軸中間支承損壞。
  (5)變速器端連接凸緣松動,造成傳動軸吊架受力過大而損壞。
  (6)橡膠套制造質(zhì)量問題,中間支承骨架制造缺陷。
  安裝傳動軸中間支承,應(yīng)采用以下辦法:先安裝中間支承,固定螺栓帶上絲扣以后緊到一定程度,不擰死,用手盤動傳動軸,應(yīng)無卡滯,轉(zhuǎn)動傳動軸阻力應(yīng)不太大。將中、后一側(cè)車輪墊起,發(fā)動發(fā)動機,低速轉(zhuǎn)動,掛上低速檔,讓傳動軸轉(zhuǎn)動自動找正。找正后緊固固定螺栓,應(yīng)注意扭緊力矩應(yīng)一致。對傳動軸彎曲變形,產(chǎn)生振動的,應(yīng)拆卸傳動軸,校直,并進行傳動軸校驗,主要校驗動平衡。在使用中應(yīng)經(jīng)常對中間支承軸承進行潤滑、檢查,發(fā)現(xiàn)螺栓松動應(yīng)及時緊固。如果傳動軸中間支承連接板斷裂應(yīng)更換總成。

3、傳動軸萬向節(jié)十字軸出現(xiàn)磨損的原因及處理

  傳動軸萬向節(jié)故障主要是軸頸和軸承磨損及各軸頸出現(xiàn)彎曲變形,造成其十字軸各軸中心線不在同一平面上,或相鄰的兩軸中心線不垂直。由于萬向節(jié)十字軸軸頸和軸承磨損間隙過大,十字軸在運行中產(chǎn)生晃動,使傳動軸中心線偏離其旋轉(zhuǎn)中心線,使傳動軸產(chǎn)生振抖現(xiàn)象和運行中傳動軸發(fā)出異常響聲的現(xiàn)象。磨損主要是缺少潤滑引起的。
  萬向節(jié)十字軸軸頸和軸承的磨損,從使用情況來看不應(yīng)超過0.02~0.13mm,一般保持在0.01mm左右。如果超過0.13mm,就產(chǎn)生傳動軸振抖和發(fā)響的現(xiàn)象。如果十字軸軸頸磨損出槽,槽又很深應(yīng)進行修理或更換。如果采用堆焊和鑲套修理,還要進行熱處理和磨削加工。加工后要求各軸頸的不圓度在0.01mm,錐度不能大(20mm長度上不能大于0.01mm)。要檢查相鄰兩軸線的垂直度,一定要保證垂直。加工修理后各軸頸的軸線應(yīng)在同一平面內(nèi)。
  車輛行駛時,由于扭矩傳遞的方向一致,十字軸的受力方向也一致。久而久之,造成十字軸軸頸的單邊磨損,隨著時間的推移,十字軸受力的一面便會磨損加大,起槽,以致于松曠發(fā)響。可以采取將十字軸在相對于原先位置轉(zhuǎn)動90°再使用,這樣可以延長使用時間。在組裝時應(yīng)注意將有油嘴的一面朝向傳動軸,萬向節(jié)叉應(yīng)在十字軸上轉(zhuǎn)動自如,不應(yīng)有卡滯現(xiàn)象,也不應(yīng)出現(xiàn)有軸向的間隙。在平時保養(yǎng)中應(yīng)勤注潤滑脂,防止由于缺少潤滑脂造成十字軸軸頸和軸承的磨損。

4、車身發(fā)抖,聽到“克啦,克啦”的聲音,車速變化時響聲更明顯的原因及處理

  起步時車身發(fā)抖,并有“克啦,克啦”的聲音,車速變化時響聲更加明顯。出現(xiàn)這種現(xiàn)象是汽車萬向節(jié)和花鍵松曠的聲音。這種現(xiàn)象在車輛高速小油門行駛時,響聲增強,抖動嚴(yán)重。
造成傳動軸萬向節(jié)和花鍵松曠發(fā)響的原因如下:
  (1)長期缺油,萬向節(jié)十字軸及滾柱磨損松曠,滾柱碎裂。
  (2)傳動軸花鍵齒槽和傳動軸叉管花鍵磨損松曠。
  (3)變速器輸出軸花鍵磨損松曠。
  (4)車輛經(jīng)常用高速檔低速行車,造成傳動軸花鍵磨損。
  (5)各部連接螺栓松動。
  斯太爾系列汽車使用的傳動軸為德國GWB公司的587系列產(chǎn)品,我國目前由許昌傳動軸總廠生產(chǎn)。傳動軸改進了花鍵的齒形,為短齒大壓力角漸開淺齒形,增強了齒根的強度,改為帶有花鍵軸的滑動叉,將傳統(tǒng)的焊于軸管上的花鍵軸改為花鍵套。并在花鍵軸的端部加堵蓋,以防止空氣、油污進入。傳動軸花鍵副的早期損壞。歸納起來有以下幾條原因:
  (1)花鍵軸端部的堵塞,在車輛運行中損壞,油污、雜質(zhì)進入,加上潤滑不良,早期損壞。
  (2)個別傳動軸的制造質(zhì)量問題,造成損壞。
  (3)由于經(jīng)常越野行駛,水進入,造成花鍵及花鍵槽的銹蝕而損壞。
  (4)潤滑不足。

5、傳動軸螺栓易松動的故障

  傳動軸螺栓松動的故障表現(xiàn)是螺栓松動后,重新擰緊不久,又出現(xiàn)了松動。引起傳動軸螺栓松動的故障有以下原因:
  (1)傳動軸不平衡。傳動軸不平衡量超過100克•厘米,造成傳動軸運轉(zhuǎn)中發(fā)生抖動,由于抖動而導(dǎo)致傳動軸螺栓松動。由于沒有根本解決問題,只作簡單的緊固,使用不長時間又出現(xiàn)了松動。傳動軸的平衡量和以下幾方面有關(guān):傳動軸徑向跳動量過大;因配件尺寸沒有達到精度要求,造成凸緣叉定位止口過緊或過松,使兩個凸緣在安裝時軸線不易重合;傳動軸軸管彎曲變形,有凹陷;傳動軸兩端的萬向節(jié)十字軸中心線不在同一平面上,不能勻速地旋轉(zhuǎn)。
  (2)傳動軸的連接件不符合要求。凸緣上的止口直徑不符;凸緣螺栓孔的內(nèi)徑過大;使用了不合格的傳動軸螺栓,上述這些不合格的配件會使配合間隙過大。當(dāng)發(fā)動機的轉(zhuǎn)速發(fā)生變化時,受剪切力的螺栓在孔中產(chǎn)生擺動,螺栓出現(xiàn)易松動現(xiàn)象。在這里應(yīng)特別提出千萬不能使用普通螺栓。斯太爾系列傳動軸螺栓為高強度螺栓,有M12X1.5X37、M16X1.5X42、M16Xl.5X47幾種,并配有自鎖螺母配套。傳動軸螺栓的扭緊力矩為115Nm(M12X1.5X37)和295Nm(M16X1.5X47)。
故障的判斷及排除
  (1)用千斤頂頂起車的后輪,使之離地;起動發(fā)動機掛上低速檔,若傳動軸有明顯的抖動現(xiàn)象即是傳動軸轉(zhuǎn)動不平衡。應(yīng)拆下傳動軸做平衡校驗。
  (2)如果傳動軸無明顯的抖動現(xiàn)象,應(yīng)該重點檢查連接件,如凸緣、凸緣叉、傳動軸螺栓,對于不合格的配件,堅決不用,以防止發(fā)生傳動軸脫落的嚴(yán)重事故

6、車輛行駛中,驅(qū)動橋發(fā)響的判斷和排除

  斯太爾系列汽車驅(qū)動橋為帶輪邊減速驅(qū)動橋。行駛中,中、后橋發(fā)響,一般是以下原因造成的。
  (1)驅(qū)動橋內(nèi)齒輪的間隙過小或過大;
  (2)主、從動齒輪裝配不當(dāng);
  (3)齒輪軸承調(diào)整不當(dāng),及軸承座孔磨損后重新裝配不同心;
  (4)輪邊減速器行星齒輪和內(nèi)齒圈間隙由于磨損增大,換新后安裝不當(dāng);
  (5)太陽輪和半軸花鍵磨損,間隙變大;
  (6)驅(qū)動橋殼彎曲變形。
  判斷及排除辦法
  (1)行駛中如果中、后驅(qū)動橋出現(xiàn)連續(xù)的響聲,用手摸驅(qū)動橋殼,如果有發(fā)熱現(xiàn)象,可能是缺少潤滑油,應(yīng)停車檢查油平面。
  (2)如果行駛中出現(xiàn)有節(jié)奏的撞擊聲,一般是由于齒輪的齒隙過大,如果響聲嚴(yán)重,應(yīng)拆檢減速器,檢查齒輪磨損情況,如磨損嚴(yán)重應(yīng)更換。
  (3)如果在行駛中,響聲隨車速的提高而變大,滑行時聲音小或消失,多半是軸承磨損和齒隙變化所致,應(yīng)拆檢更換軸承,調(diào)整齒隙。
  (4)車輛在轉(zhuǎn)彎行駛中,驅(qū)動橋出現(xiàn)響聲,多半是差速器行星齒輪齒隙過大,半軸齒輪鍵槽和半軸齒磨損過甚,應(yīng)拆卸,更換差速器行星齒輪和行星齒輪墊及半軸齒輪、半軸齒輪墊。
  (5)如果行駛中突然發(fā)生異常的聲響,多數(shù)是齒輪打壞,軸承散架。
  (6)輪邊減速器行星齒輪和內(nèi)齒圈嚙合間隙大也會出現(xiàn)隨車速提高而增強的異響。應(yīng)更換輪邊減速器行星齒輪及內(nèi)齒圈。

7、半軸油封漏油與預(yù)防

  驅(qū)動橋和輪邊減速器潤滑油在兩個部位,互相不通,主要是由半軸油封來封閉分割。
半軸油封漏油,會使驅(qū)動橋內(nèi)潤滑油量減少,影響正常潤滑,加劇機件的磨損而導(dǎo)致早期損壞。半軸油封漏油,潤滑油流入輪邊減速器內(nèi),造成輪邊減速器油位升高,沖壞油封,流到制動鼓內(nèi),引起制動不好,危及安全行車。半軸油封漏油的主要原因有以下幾點:
  (1)驅(qū)動橋減速器內(nèi)加油過多,油面超過正常的高度。
  (2)驅(qū)動橋減速器通氣孔堵塞,行駛時,油溫升高,壓力上升,油被擠出,造成油封損壞。
  (3)油封變質(zhì)老化,失去密封作用。
  (4)油封安裝不正。
  (5)油封和半軸套管安裝過松;半軸油封質(zhì)量不好,尺寸不符。
  (6)半軸軸頸磨損,尺寸變化。
  (7)輪轂軸承松動,減速器軸承松曠,半軸上下抖動。
為了有效地防止半軸油封漏油,應(yīng)做到以下幾點:
  (1)每次換油,油應(yīng)和要求油平面一樣齊;
  (2)每次一級保養(yǎng),均拆卸減速器通氣孔清洗;
  (3)換用合格的半軸油封,建議使用配套廠生產(chǎn)的油封;
  (4)應(yīng)正確安裝油封,避免碰、刮;
  (5)二級保養(yǎng)檢查輪轂軸承的緊度,使之不松動;
  (6)對老化油封及時更換。

8、后輪擺動的故障分析

  斯太爾系列汽車有時會出現(xiàn)后輪擺動的故障,現(xiàn)將這一故障分析如下。
出現(xiàn)后輪擺動的現(xiàn)象是:車在正常的行駛中,后輪左右擺動。由于后輪的左右擺動,加速了軸承、輪胎的磨損,同時也會增加發(fā)動機功率的損耗。
發(fā)生后輪左右擺動的原因有以下幾點:
  1)輪轂軸承過松,或者軸承出現(xiàn)了損壞。
  2)輪轂變形。
  3)輪胎出現(xiàn)局部的.損傷,或輪胎的質(zhì)量較差。
  4)車輪嚴(yán)重不平衡。
  5)后橋殼彎曲變形。
排除辦法:
  1)調(diào)整輪轂軸承,對損壞的軸承進行更換。
  2)輪轂變形的應(yīng)進行更換。在使用中,如K38車超載,橋殼會出現(xiàn)彎曲變形,橋殼彎曲使輪轂軸承受力發(fā)生變化,輪轂也會出現(xiàn)變形和嚴(yán)重的磨損。
  3)在使用中由于路況不好、超載,出現(xiàn)輪胎損壞,應(yīng)及時更換輪胎。目前市場上的輪胎種類較多,請選用質(zhì)量好的輪胎。
  4)車輪嚴(yán)重不平衡,這是后輪產(chǎn)生左右擺動的主要原因,解決這一問題最主要的途徑是提高制造質(zhì)量。
  5)后橋殼變形。后橋殼變形造成后輪的擺動,這在K38、K29兩種型號的自卸車上較常見。這是由于片面地追求經(jīng)濟利益,嚴(yán)重超載,致使后橋嚴(yán)重變形。

9、制動不好的故障原因及處理

      斯太爾車產(chǎn)生制動不靈的主要原因有以下幾方面:
  ①貯氣瓶內(nèi)氣壓不足;
 ?、谥苿犹ぐ逍谐踢^大;
  ③制動總閥和制動氣室的橡膠件損壞,漏氣,氣路阻塞;
 ?、軞夤苈分泄芫€破裂或接頭漏氣;
 ?、葜苿诱{(diào)整臂故障,制動分室推桿行程過長;
 ?、拗苿犹闫椭苿庸拈g隙過大,或摩擦片老化、破裂、脫落,制動蹄片上有油污,制動蹄片脫落。
可采取以下辦法判斷:
  (1)發(fā)動機中速運轉(zhuǎn)6分鐘左右,觀察貯氣瓶壓力,壓力應(yīng)為0.8MPa。如果是氣壓不足,發(fā)動機熄火后,氣壓也無明顯的下降,說明故障在空壓機上。
  (2)發(fā)動機正常運轉(zhuǎn),不踩制動踏板,貯氣瓶內(nèi)氣壓也不升高,而發(fā)動機熄火后,氣壓不斷下降,這種情況說明空氣壓縮機至控制閥之間的管路漏氣。
  (3)如果貯氣瓶內(nèi)氣壓達到標(biāo)準(zhǔn),管路也不漏氣,踩下制動踏板,氣壓下降很快,并能聽到漏氣的聲音,則是制動總閥至各制動分室的管路、閥件損壞漏氣。
  (4)如果沒有漏氣聲,并且管路、閥件一切正常,應(yīng)檢查制動踏板的自由行程,制動鼓和摩擦片的間隙及損壞情況。